“五心兩來”群眾性主題宣傳教育開展以來,相山水泥推深做實調(diào)研行、對標學、創(chuàng)新做等“發(fā)展同心”系列活動,察實情、出實招、求實效,全力以赴降成本、提效益,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
堅持問題導向,深入調(diào)查研究。堅持以破除發(fā)展難題引領“調(diào)研方向”,找準切入點、著力點,聚焦“進一步提高熟料質(zhì)量”專題,赴株洲中聯(lián)調(diào)研,實地考察、座談交流、研究論證,成功引入“礦化劑降低燒成溫度”等技術,實施項目改造,熟料3天、28天強度分別提升0.8MPa和1.6MPa,進一步提升了水泥質(zhì)量。


堅持目標導向,主動對標學習。針對生產(chǎn)過程中的難點問題,多次組織專業(yè)隊伍赴全椒海螺、宿州海螺等優(yōu)秀企業(yè)觀摩走訪、對標學習,吸收借鑒先進水泥工藝指標與工作流程管理經(jīng)驗,通過實施標準化管理,以及調(diào)整工藝參數(shù),羅里分廠熟料耗比較同期下降1.1%,噸水泥成本下降1.19元,預計年度經(jīng)濟效益提升815萬元。
堅持效果導向,積極創(chuàng)新發(fā)展。該公司全面治理水泥窯系統(tǒng)漏風通病,組織30余名機械、工藝等專業(yè)技術人員成立攻關小組,利用設備檢修契機,排查、解決窯系統(tǒng)跑冒滴漏等問題,將預熱器出口氧含量控制在5%以下,達到國內(nèi)水泥窯先進水平;實施“氣缸伸縮原煤取樣器”改造,應用刮板取樣器,縮小原煤進廠熱值和入窯熱值差距,窯標煤耗平均下降0.91Kg/t,預計年節(jié)省原煤約3000余噸。